摘要:
新能源汽车和高效电机的发展,对无取向硅钢的性能提出了更高的要求。本文以硅质量分数 3.2%~3.4% 的无取向硅钢热轧板为对象,经 950℃高温常化后采用二次冷轧工艺制备 0.15mm 冷轧板,再经 1000℃最终退火,研究不同冷轧压下率分配对晶粒尺寸、织构演变及磁性能的影响规律。结果表明:当一次冷轧压下率为 87.5%、二次冷轧压下率为 40% 时,成品退火板的有利 λ 织构与 Goss 织构显著增强,有害 γ 织构占比降低,晶粒尺寸调控至合理区间,磁性能达到最优。
石祥聚, 刘笑笑, 汪祥, 闫成亮, 杜星宏, 陈明毅 .
二次冷轧工艺对极薄无取向硅钢磁性能的影响
[J]. 电工钢, 2026, 8(2): 42-46.
SHI Xiangju, LIU Xiaoxiao, WANG Xiang, YAN Chengliang, DU Xinghong, CHEN Mingyi. Influence of two‑stage cold rolling process on magnetic properties of ultra‑thin non‑oriented silicon steel[J]. Electrical Steel, 2026, 8(2): 42-46.