炼钢 ›› 2024, Vol. 40 ›› Issue (4): 80-84.
李文博1,2,3,郝 丽4,董诗朋2,周胜刚2,尹志强2,张朝磊1,3
摘要: 针对直径大于等于800 mm的超大规格风电用连铸圆坯因氢含量高出现探伤不合缺陷的问题,通过检测原辅料水分、利用Hydris定氢仪探究全工序钢水氢含量的变化规律。结果表明,铸坯氢含量的主要来源是原辅料水分、炉气气氛潮湿、耐火材料不完全分解。为降低铸坯氢含量,提出了工艺改进措施:转炉吹炼8 min后应不加或加入水分含量较低的原辅料;LF精炼工序投入较少的原辅料;入VD工序前小渣量控制,破空后低速喂线,控制喂线数量及种类在较小范围;小火烘烤连铸中间包60 min,定期清理中间包透气孔。工艺优化后,VD到站钢水w(H)≤3.6×10-6,VD离站钢水w(H)≤0.77×10-6,连铸中间包首炉钢水w(H)≤2.0×10-6,第2炉w(H)≤1.6×10-6,连浇炉次w(H)≤1.1×10-6,成功降低了超大规格风电用连铸圆坯的氢含量,保证了成品锻件的质量。