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    电工钢2021 Vol.3
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    1. 取向硅钢在立体卷铁心中的服役特性研究
    王晓燕, 孙亮, 陶利, 梁庆宁, 宋刚
    电工钢    2021, 3 (1): 1-.  
    摘要182)      PDF(pc) (1083KB)(716)    收藏
    根据立体卷铁心的磁路特点和磁密分布情况,以及硅钢片的磁化特性和励磁绕组接线方式,分析了磁密波形中产生谐波的原因。将铁心框磁密波形的频谱分析结果作为测量条件,测量取向硅钢在立体卷铁心变压器中的服役特性。通过分析不同规格取向硅钢的磁化特性,以及不同规格取向硅钢在不同型号立体卷铁心中的应用情况,提出硅钢片服役特性的测量依据,根据不同规格硅钢片的测量结果提出选型建议。
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    2. 取向硅钢涂层附着性与玻璃层质量关系研究
    贾志伟, 张海利, 王晓达, 马丹丹, 王宝川, 杨平
    电工钢    2021, 3 (1): 7-.  
    摘要159)      PDF(pc) (2119KB)(589)    收藏
    取向硅钢涂层附着力是衡量产品表面质量和应用性的重要指标,附着性不良会造成产品合格率和应用性降低。本文以不同附着性取向硅钢成品板为研究对象,通过扫面电子显微镜、EDS能谱分析等手段对表面层典型物相及结构特征进行观测并分析其影响因素,为改善涂层附着性提供理论依据。结果表明,附着性与玻璃层结构具有对应性,高附着性样品表面层主要由总厚度约为3 μm的连续层状结构(绝缘层、玻璃层)和0.5~4.0 μm的颗粒状嵌入物组成,并具有均匀Mg带状分布,其连续分布、平整度较高的玻璃层以及细小均匀的基体内钉扎颗粒物有利于提高表面层附着性。
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    3. 热轧卷取温度对低硅无取向硅钢组织、织构及磁性能的影响#br#
    安灵子, 刘海涛, 王国栋
    电工钢    2021, 3 (1): 15-.  
    摘要173)      PDF(pc) (1517KB)(380)    收藏
    基于常规流程制备无取向硅钢,研究了卷取温度对于0.9 %Si 无取向硅钢组织、织构和磁性能的影响。研究表明,650 ℃卷取后组织仍为细小的变形组织,最终退火板晶粒尺寸较小且不均匀。700 ℃和750 ℃卷取后,组织为尺寸较大且均匀的再结晶组织,最终退火板组织也较为均匀。卷取后退火板不利的γfiber织构明显减弱,有利的λfiber织构增强。随着卷取温度的升高,磁感显著提升,与未卷取时相比,750 ℃卷取后退火板平均磁感B50提高了0.013 T。
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    4. 薄带连铸流程制备0.1 mm无取向硅钢极薄带的研究
    付珊, 魏庆庆, 陈冬梅, 刘海涛
    电工钢    2021, 3 (1): 22-.  
    摘要214)      PDF(pc) (1095KB)(495)    收藏
    以Fe-3.2 %Si-0.7 %Al无取向硅钢为研究对象,采用薄带连铸流程制备出0.1 mm极薄规格无取向硅钢,并系统
    地研究了全流程组织、织构的演变和一次冷轧法、二次冷轧法对组织、织构及磁性能的影响规律。结果表明:铸带组织为典型的柱状晶组织,经一次冷轧退火后得到的组织为等轴铁素体晶粒,对应的织构主要以α*织构和γ织构为主;最终成品板磁感
    B50为1.681 T,远高于日本ST-100的磁感1.65 T,铁损值也较高,可能与实验室条件下钢的纯净度较低有关。因此,薄带连铸流程制备出无取向硅钢可显著提高磁感。与一次冷轧法相比,二次冷轧法制备的无取向硅钢极薄带的晶粒尺寸较大且分布均匀,不利的γ织构显著减弱;最终成品板铁损显著降低,磁感B50由1.681 T进一步升高至1.734 T。
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    5. 无取向电工钢头尾磁性能波动分析
    华国龙, 樊立峰, 肖丽俊, 岳尔斌, 陆斌, 何建中, 乔继强, 张文博
    电工钢    2021, 3 (1): 28-.  
    摘要190)      PDF(pc) (3553KB)(451)    收藏
    针对无取向硅钢工业化生产过程中出现的带钢头、尾磁性能波动现象,采用OM、XRD、EBSD技术对显微组织和晶体织构进行分析研究,结果表明:(1)受温度波动影响,距离尾部越近,带状组织越严重,距离尾部25 m处芯部仍存在带状组织;(2)带钢头、尾平均晶粒尺寸较中部小7~10 μm,是造成头、尾铁损降低的直接原因;(3)相比于带钢中部,头部试样不利织构{111}〈112〉减少了2.8 %,但是有利织构{100}〈010〉也降低了1 %,导致磁感应强度相差不大。
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    6. GB 18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》解读
    黄坚
    电工钢    2021, 3 (1): 33-.  
    摘要973)      PDF(pc) (404KB)(845)    收藏
    国标GB 18613为中小型电机行业一项重要的强制性标准,本文简述了该标准的发展过程,同时对新发布国标GB 18613-2020的变化内容、对中小型电机行业带来的影响以及对电工钢的需求情况做了介绍。
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    7. 我国电工钢“十三五”回顾和“十四五”展望
    陈卓, 徐昱
    电工钢    2021, 3 (1): 37-.  
    摘要214)      PDF(pc) (1049KB)(435)    收藏
    “十三五”期间,电工钢为我国现代化建设及人民生活需要作出了重要贡献。本文从生产规模、品种技术进步、专利技术、进出口数量、产业不足等方面对“十三五”时期我囯电工钢产业进行回顾,同时对“十四五”我国电工钢发展提岀了几点建议,对我国电工钢持续、健康发展,引导企业正确投资,规划电工钢战略,抑制电工钢的结构性过剩和避免岀现新的产能过剩等方面有指导作用。
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    8. 日本制铁新能源汽车用硅钢专利分析
    孙竹
    电工钢    2021, 3 (1): 43-.  
    摘要203)      PDF(pc) (452KB)(526)    收藏
    结合当前新能源汽车的发展现状,分析了日本制铁公司近10年来在新能源汽车用硅钢领域公开的有效专利技术,对其公开的专利技术特点及核心专利进行了研究和分析。
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    9. Mn、S含量对无Cr张力涂层性能的影响
    (译)王杰, 潘妮
    电工钢    2021, 3 (1): 47-.  
    摘要85)      PDF(pc) (645KB)(138)    收藏
    本文介绍了日本JFE公司开发无Cr环保张力涂层,主要措施是在隔离涂层中添加适量的硫化物或硫酸盐,使镁橄榄石被膜中渗入一定量的硫和锰,硫化锰可取代铬酸盐并且能很好地固定游离磷,从而提高了张力被膜性能和磁性能。
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    10. 电磁钢板用无铬表面处理液
    (译)王杰, 潘妮
    电工钢    2021, 3 (1): 53-.  
    摘要69)      PDF(pc) (460KB)(149)    收藏
    为了实现环保目标,JFE公司开发了不含铬的表面处理液,主要以高分子有机化合物和氧化物粒子配置,并且控制好PH值和烘干温度、时间,取得了良好的效果。其绝缘被膜各种性能均优良,尤其是被膜耐受张力垫摩擦性能也优良。
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    11. 快速加热条件下对取向电磁钢板陶瓷被膜和绝缘被膜的控制及要求#br#
    (译)王杰, 潘妮
    电工钢    2021, 3 (1): 58-.  
    摘要75)      PDF(pc) (391KB)(140)    收藏
    一次再结晶的快速加热技术,会改变钢板初期氧化状态,影响内氧化层的致密性,从而影响陶瓷被膜的附着性,使最终成品被膜附着性下降。同时也会影响到被膜附加的张力,进而影响磁性能。文中提出控制一次再结晶退火后的钢板氧含量最佳范围为1.5~3.0 g/m2,且绝缘被膜张力和陶瓷被膜张力之比最佳范围为1.4~3.0,由此可以得到磁性能和被膜性能均优良的取向电磁钢板。
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    12. 渗硅+退火对取向硅钢组织及磁性能的影响
    杨 鑫, 刘 刚
    电工钢    2021, 3 (2): 1-4.  
    摘要263)      PDF(pc) (640KB)(1040)    收藏
    研究了3 %取向硅钢经过固体渗硅+扩散退火后组织、物相、成分的变化情况以及其对磁性能的影响。结果表明:在950 ℃下渗硅6 min可以在取向硅钢上制备出组织良好的化合物层,表面物相为Fe3Si和FeSi;经1 050 ℃退火1 h后,得到组织性能良好的退火样品,当退火时间为2 h,得到硅的质量分数接近6.5 %(6.43 %)的均匀化样品,表面物相变为单一的α-Fe相;经过渗硅+退火后,样品的高频铁损显著降低(50 %~86 %),其中退火1 h样品铁损降低率更高。经渗硅+退火后,磁感应强度降低。
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    13. 取向硅钢表面白条缺陷成因分析
    王自荣, 杨秀枝, 熊智威, 李江波, 蔡 苗
    电工钢    2021, 3 (2): 5-10.  
    摘要317)      PDF(pc) (1237KB)(956)    收藏
    对取向硅钢成品表面白条缺陷形成原因进行分析,采用三维视频显微镜观察表面微观形貌,场发射扫描电镜观察截面形貌及酸洗后缺陷区域表面形貌,能谱仪进行能谱成分分析。研究表明:白条缺陷微观观察都存在椭圆状绝缘涂层脱落,缺陷区的硅酸镁底层生成异常,厚度远超正常区域,白条缺陷区在涂氧化镁之前已损伤。白条缺陷区经酸洗后发现含有以O、Al、Si为主要成分的针状物,该针状物来源于脱碳退火炉中的耐火纤维,耐火纤维在脱碳退火时掉落并粘附到钢带表面,二次轧制时耐火纤维压入钢带表面,破坏了氧化膜,导致硅酸镁底层的生成受到影响,高温退火后产品表面产生了白条缺陷。通过改进保温耐火纤维使用方法,消除了该缺陷。
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    14. 含铜取向硅钢热轧工艺优化
    吴 进, 万方潜, 张庆春
    电工钢    2021, 3 (2): 11-15.  
    摘要213)      PDF(pc) (1798KB)(689)    收藏
    针对含铜取向硅钢牌号判级标准提高,通过控制其热轧关键工艺,制定有效的精轧速度控制优化模式,降低精轧纯轧时间和提高精轧终轧温度,显著提升了牌号合格率。研究结果表明:较高的终轧温度下,含铜取向硅钢热轧板中产生更多的弥散析出相、热轧板1/4层处{110}面织构明显增多,生产实践中有效的精轧速度控制优化模式对磁性能提升有明显作用。
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    15. 卷取温度对0.5 %Si无取向硅钢组织和磁性能的影响
    陆佳栋, 吴圣杰, 李 慧, 岳重祥
    电工钢    2021, 3 (2): 16-20.  
    摘要230)      PDF(pc) (2414KB)(687)    收藏
    基于工业生产,研究了卷取温度对0.5 %Si无取向硅钢组织和磁性能的影响。结果表明,卷取温度由600 ℃提升至700 ℃,热轧组织均匀且晶粒尺寸变大;冷轧退火后成品晶粒尺寸也随之变大,退火成品有利织构组分增加,不利织构组分减少,退火成品铁损降低,磁感升高。当卷取温度为700 ℃时,成品磁性能更优,铁损P1.5/50为5.329 W/kg,磁感B50为1.762 T。
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    16. RH精炼工艺对无取向电工钢质量的影响
    李慈颖, 隋亚飞, 田 飞, 谢 凯, 吴高亮, 吴泽交
    电工钢    2021, 3 (2): 21-31.  
    摘要269)      PDF(pc) (2678KB)(760)    收藏
    为了在保证产品质量的前提下降低无取向电工钢的生产成本,分析了RH精炼工艺在不同钢水循环流量下各工序夹杂物的演变规律、成品磁性能和表面质量的变化。结果显示,RH精炼工艺的变化对钢液中夹杂物组成、热轧材样夹杂物数量和成品磁性能无明显影响,对表面质量有负相关影响,钢水循环流量越大,表面夹杂物降低等级的比例越低。RH出站,钢液中夹杂物当量面积,尤其是5 μm以上较大夹杂物与钢水循环流量呈负相关的影响,热轧材样中夹杂物(包括第二相析出物)主要是第二相析出物AlN和MnS、少量的氧化物夹杂,其数量与RH精炼工艺无相关性。在保证质量满足要求的前提下,RH工序可适当调整钢水循环流量,降低生产成本。
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    17. 铝酸钙系RH精炼脱硫的动力学分析与实践
    陈玉鑫, 孙亮, 陈峰, 曹仁峰
    电工钢    2021, 3 (2): 32-39.  
    摘要236)      PDF(pc) (1440KB)(668)    收藏
    基于某厂现用的CaO-CaF2体系脱硫剂目前存在的侵蚀和保存不良问题,采用了铝酸钙脱硫工艺,并进行了工业试验,利用试验数据对深脱硫的可能性进行了进一步的探讨。根据对脱硫剂的渣钢间硫分配比、熔化速度和RH炉真空室残渣的影响分析,铝酸钙脱硫剂的Al2O3设计为33 %~37 %;铝酸钙体系RH炉脱硫剂的最佳粒度范围为3~5 mm。工业试验表明,脱硫效果与脱硫剂加入量和初始硫含量呈线性关系。通过回归分析,当钢液中初始硫质量分数低于30×10-6时,深脱硫的成功率是比较高的,但当初始硫质量分数高于30×10-6时,深脱硫的成功率很低,即便大幅度增加脱硫剂加入量也效果不佳。铝酸钙体系脱硫剂相对于CaO-CaF2体系脱硫剂,合金收得率有所提高。
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    18. 电工钢张力测量数据分析及闭环控制的建立
    何 可, 高 炎
    电工钢    2021, 3 (2): 40-43.  
    摘要166)      PDF(pc) (851KB)(799)    收藏
    运用现代化测量技术,采用数字管理手段,实现了对张力传感器测量信号的实时监测、记录及异常报警信息收集。同时,采用现代信号处理和分析方法,提出EMD(经验模式分解)算法分解张力信号,可以在线实时提取和分析张力传感器故障特征,并进行闭环控制,可用于检测与诊断传感器早期故障,优化张力差控制轧制模型,提高轧制后的电工钢产品质量。
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    19. 提高CSP均热炉运行效率的措施
    陈 猛, 姜 南, 程 曦
    电工钢    2021, 3 (2): 44-48.  
    摘要193)      PDF(pc) (625KB)(556)    收藏
    分析了CSP在提高生产节奏情况下,CSP均热炉存在的制约环节,并从减少在炉时间、提高加热效率和快速炉辊清理等方
    面,提出了相关提高CSP均热炉运行效率的措施。
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    20. 新能源汽车驱动马达用高强度无取向电磁钢板
    (译)王杰, 潘妮
    电工钢    2021, 3 (2): 49-53.  
    摘要119)      PDF(pc) (615KB)(330)    收藏
    本文介绍了日本住友金属所开发的高强度无取向电磁钢板,其特点是在钢中添加抑制位错消失的元素,冷轧时引入大量的位错,热处理时控制再结晶面积的比率使大量的位错残存在钢的组织内从而获得优良的磁性能和机械性能,满足了IPM马达转子的材料要求。
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    21. 旋叠片的电机定子铁心用无取向电磁钢板
    (译)王杰, 潘妮
    电工钢    2021, 3 (2): 54-57.  
    摘要83)      PDF(pc) (431KB)(282)    收藏
    定子铁心;螺旋叠片;机械性能;折痕
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    22. 能降低镁橄榄石被膜生成温度的MgO退火隔离剂
    (译)王杰, 潘妮
    电工钢    2021, 3 (2): 58-61.  
    摘要113)      PDF(pc) (500KB)(297)    收藏
    该发明的氧化镁粒度细小,均匀,分散性好,附着性强,因此反应性也良好,使生成镁橄榄石被膜的温度大大降低,实施例中达到800~900 ℃。如果在低温下能生成镁橄榄石被膜,那么随着温度升高,氧化镁继续释放出的水分会氧化钢板,造成被膜不均匀缺陷被避免,将显著提高被膜质量。
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    23. 水轮发电机用冷轧磁极钢DEL550的研制
    杨宏武, 杜 蓉, 谢 芬
    电工钢    2021, 3 (3): 1-.  
    摘要206)      PDF(pc) (1307KB)(538)    收藏

    研制了一种高强度、高磁通、高精度的水轮发电机用冷轧磁极钢,通过几组不同化学组分试验,分析钢板的显微组织、力学性能和磁性能,找到适合的化学成分和工艺。结果表明,采用化学成分(质量分数)为C 0.69%Si 0.42%Mn 1.25%P 0.010%S 0.005%Als 0.033%Ti 0.088%Nb 0.039%的磁极钢,经过合适的工艺,能达到550 MPa磁极钢最优性能;钢板组织为铁素体+少量游离渗碳体,晶粒度为12级;钢板屈服强度高于550 MPa,伸长率超过10%,磁感应强度B50大于1.50 T,磁性能良好。

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    24. 低温取向硅钢边部“饼干脆”缺陷产生机理及控制措施#br#
    蔡海斌, 黄东, 何龙义, 孙亮, 孙宜强, 梁文
    电工钢    2021, 3 (3): 5-.  
    摘要215)      PDF(pc) (1396KB)(669)    收藏
    通过对低温取向硅钢典型边部缺陷微观组织、钢种相变特征、力学性能等方面进行研究,提出了“饼干脆”缺陷的产生机理。通过优化板坯装钢模式、优化边部加热器工艺等控制方法,有效改善了取向硅钢边部质量,有助于提高硅钢工序毛边轧制率、提高综合成材率和降低生产成本。
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    25. 激光刻痕对取向硅钢铁损及噪音性能的影响
    谢文亮, 程祥威, 张敬, 党宁员, 刘敏, 吴章汉
    电工钢    2021, 3 (3): 11-.  
    摘要275)      PDF(pc) (1768KB)(766)    收藏

    研究了不同输入功率激光刻痕对取向硅钢铁损和噪音性能的影响。结果表明:不同输入功率激光刻痕可改善取向硅钢铁损,铁损改善率达到10 %以上;但不同输入功率激光刻痕对取向硅钢噪音性能的影响有差异,功率越大,刻痕深度和宽度越大,钢基被加热到更高温度时内应力增大,新增的闭合磁畴会导致取向硅钢噪音性能变差。

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    26. 薄板连铸连轧生产取向硅钢100HD的试制研究
    杨丽, 孙雅平
    电工钢    2021, 3 (3): 17-.  
    摘要175)      PDF(pc) (661KB)(699)    收藏

    某钢铁公司采用薄板坯连铸连轧技术生产取向硅钢,通过低温加热一次冷轧法生产高磁感取向硅钢产品,炼钢及热轧采用CSP生产试制取向硅钢。生产中对转炉冶炼、LF精炼、RH真空处理、板坯连铸保护浇注、热轧等工序进行工艺实践优化,采用全铁水冶炼,出钢预脱氧后加入硅铁、锡锭进行合金化,LF精炼使用精炼调渣剂确保顶渣埋弧效果,RH真空处理采用轻处理模式进行真空循环,浇注过程采用全程保护浇注等,合理实现了对钢水及成品中N等成分的控制,铸坯全氧质量分数控制在0.000 7%0.002 4%,氮的质量分数为0.007 1%0.008 1%,使取向硅钢满足下一步冷轧工艺的需要。

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    27. 高效冰箱压缩机用高牌号无取向硅钢研制
    张振海, 鲍磊, 孙涛, 张文英, 赵海山, 吴耀光
    电工钢    2021, 3 (3): 21-.  
    摘要163)      PDF(pc) (1255KB)(618)    收藏

    为满足高效冰箱压缩机电机性能要求,通过成分设计、RH精炼、连铸、热轧、一次冷轧、连续退火和精整包装等工序,成功试制出高牌号无取向硅钢产品,磁性能测试铁损P1.5/502.73 W/kg,磁感B501.70 T。所研制的产品用于高效冰箱压缩机行业,电机定子退火后平均铁损P1.5/501.80 W/kg,整机装配后电机效率≥86 %,能够满足高效冰箱压缩机电机的性能要求。

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    28. 无取向硅钢涂层黑斑成因分析
    田金龙, 霍立杰, 谢 宇, 杨学雁, 涂国鹏
    电工钢    2021, 3 (3): 25-.  
    摘要260)      PDF(pc) (916KB)(632)    收藏
    无取向硅钢的表面质量是产品的重要指标之一。某无取向硅钢在生产过程中,表面出现黑斑缺陷,对产线稳定性以及产品成材率产生较大影响。通过宏观观察、扫描电镜(SEM)、能谱分析、现场模拟实验等,研究了产生黑斑的原因。结果表明:黑斑产生的直接原因与涂液“飞溅”有关,缺陷的产生与涂机及涂辊运行状态有关。
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    29. CSP产线无取向硅钢轧制负荷再分配相关性研究
    赵敏, 姜南, 陈猛, 张亦辰, 程曦
    电工钢    2021, 3 (3): 29-.  
    摘要166)      PDF(pc) (2959KB)(574)    收藏
    武汉钢铁有限公司CSP硅钢产量不断提升,由于同宽轧制的特点,硅钢断面不良的问题逐步暴露出来。针对目前存在的几种断面不良问题,通过优化原有西马克二级负荷分配的方案,从等比例凸度控制能力、窜辊及轧辊磨损上进行分析,发现工艺调整后不但满足板形良好条件并且在轧辊磨损、硅钢凸度、楔形的精度、断面控制上有了较大的提升。
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    30. 高牌号无取向硅钢酸洗工艺的研究
    易正鑫, 况群意, 许彦波, 贺立红
    电工钢    2021, 3 (3): 37-.  
    摘要271)      PDF(pc) (1329KB)(797)    收藏
    对比分析了高牌号无取向硅钢和碳钢热加工过程表面产生的氧化铁皮结构,在某硅钢常化酸洗生产线上,进行了一系列酸洗实
    验,研究了酸洗温度、酸液浓度、抛丸密度对酸洗时间和效果的影响,认为高牌号无取向硅钢表面氧化铁皮难于酸洗的原因是其特殊的结构造成的;得出了适用于高牌号无取向硅钢工业化生产的酸洗工艺参数。
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    31. 新能源汽车用电工钢退火涂层新技术
    许彦波, 易正鑫
    电工钢    2021, 3 (3): 43-.  
    摘要227)      PDF(pc) (418KB)(1193)    收藏
    文中结合新能源汽车用高牌号无取向硅钢的产品性能和生产工艺要求,介绍了中冶南方在新能源汽车用电工钢连续退火涂层机组上的有关新技术:薄带钢穿带及稳定运行技术、高效清洗技术、退火炉快速加热及控冷技术、均匀涂层技术和智能制造技术。
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    32. 取向电磁钢板高温退火初期采用Ar气作为保护气氛对镁橄榄石被膜质量的影响#br#
    (译)王杰, 潘妮
    电工钢    2021, 3 (3): 46-.  
    摘要60)      PDF(pc) (632KB)(87)    收藏
    高温退火低保温期,采用惰性气体作保护气体能改善被膜质量。惰性气体Ar与H2、N2相比黏度高, Ar气难于侵入钢卷的各层间挤压出水分子,水分子就在钢板层间保持下来,将会进一步促进被膜的生成。之后导入氢气,促进了退火隔离剂MgO的表面活化性,由于钢板层间是湿氢保护气氛,钢板表面的副氧化层中、难于被还原的Fe2SiO4,将与MgO发生反应,生成Fe2xMgxSiO4,又继续形成完善的Mg2SiO4镁橄榄石被膜,在这种条件下所生成的被膜将吸收隔离涂层中的Ti,增强了被膜的强度。
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    33. 以氮化硅为抑制剂的取向电磁钢板氮化均匀性对磁性能的影响#br#
    (译)王杰, 潘妮
    电工钢    2021, 3 (3): 53-.  
    摘要85)      PDF(pc) (506KB)(305)    收藏
    采用以氮化硅为主体的析出物,氮化处理后的氮化量也是一项主要的指标,其均匀性的评价方法采用SEM观察钢板的断面,计算出最大长度大于0.1 μm析出物的个数。被观察的区域的析出物数量分别记为“N表面”和“N中心”(N代表析出物的个数),并且沿钢板轧制方向选择5个点加以观测并计算出平均数,并对N表面和N中心加以比较。N表面/N中心的比值在10以下的区间内,其高温退火后测定的B800都很高,磁性能良好。
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    34. 采用后天增氮法对取向电磁钢板一次被膜质量的影响及改善措施#br#
    (译)王杰, 潘妮
    电工钢    2021, 3 (3): 58-.  
    摘要71)      PDF(pc) (600KB)(386)    收藏
    采用氨气增氮法,将在钢板表面近旁形成氮化层,可对氮化层实现定量分析,取样后研磨内表面,直到距外表面(1/10)t为止,研磨完留下的试样作为外表面含氮量分析用试样,对于内表面也采用同样方法制备内表面分析试样。由此可分析和计算出内外两表面增氮量之差占总增氮量比率,如果在15 %以上,那么脱碳退火和增氮处理后的钢带的卷取方法应使氮化量多的一面成为钢卷钢带的外表面,依据氮化后钢带两表面增氮量不同为基础,变更卷取机的卷取方向以获得高温退火后一次被膜内外表面均优良的取向电磁钢板。
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    35. 低温高磁感取向硅钢热轧板通电加热织构研究
    王若平, 毛炯辉, 刘静, 贾涓, 刘文艳, 张彦文
    电工钢    2021, 3 (4): 1-.  
    摘要161)      PDF(pc) (5075KB)(653)    收藏
    通过对低温高磁感取向硅钢热轧板通电加热处理,发现将热轧板以55 ℃/s从室温加热到1 000 ℃后降温,在1 000~950 ℃降温过程中保持时间2~5 s,可以获得与常化工艺等效的热轧板织构组分,根据所得结果,讨论了在热轧轧机后段增加电加热装置,从而代替常化工艺生产高磁感取向硅钢的可能性。
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    36. 宝钢薄规格取向硅钢系列产品及其在电力变压器的应用
    沈侃毅, 马长松, 穆怀晨
    电工钢    2021, 3 (4): 7-.  
    摘要566)      PDF(pc) (1332KB)(944)    收藏
    随着宝钢硅钢第四智慧工厂投产,目前宝钢已形成高磁感取向硅钢P系列、激光刻痕取向硅钢R系列、普通取向硅钢G系列、低噪声取向硅钢LM系列、特殊涂层取向硅钢W/Y/Z系列、耐热刻痕取向硅钢HS系列等六大系列50余个牌号取向硅钢产品,可以满足不同客户的使用需求。本文对宝钢薄规格取向硅钢系列产品进行介绍,并以B23R075、B20R070和B18R060为例,介绍其在电力变压器方面的应用。
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    37. 酸溶铝含量对取向硅钢常化抑制剂析出的影响
    李莉, 贾志伟, 宋清阳, 罗〓理, 张静, 庞树芳
    电工钢    2021, 3 (4): 12-.  
    摘要241)      PDF(pc) (1187KB)(700)    收藏
    以工业0.27 mm规格高磁感取向硅钢为研究对象,研究了酸溶铝(Als)含量对常化板析出物析出行为的影响。结果表明:常化板中的析出物主要是AlN与MnS和AlN的复合析出物,随着Als含量的升高,析出物数量增加,但析出物平均尺寸变化不大。常化板中粗大的析出物大多是复合析出物,且多是以MnS为核心,AlN在MnS表面析出,而常化板中细小的析出物多为单一的析出物。常化冷却阶段,由于过饱和的Al和N在珠光体区域附近更多地析出,常化板珠光体区域附近存在较多细小的AlN粒子。
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    38. 温轧工艺对Fe 6.5 %Si薄板织构的影响
    黄景文, 吴章汉, 骆忠汉
    电工钢    2021, 3 (4): 17-.  
    摘要209)      PDF(pc) (1695KB)(650)    收藏
    高硅钢具有优异的软磁性能,是中高频电机铁心的理想材料。采用双辊连铸-热轧-温轧-退火工艺,制备了厚度为 0.30 mm的6.5 %Si薄板。利用X射线衍射仪和磁性测量,研究了不同温轧工艺对6.5 %Si薄板轧制及退火织构、最终磁性能的影响。结果表明,温轧温度越低,越有利于温轧板心部形成{001}〈0vw〉织构,600 ℃和500 ℃轧制的试样经退火后主要是γ织构,而400 ℃轧制的试样退火后则同时含有γ织构及强度较高的η织构,其对应的磁感值高;同样的温轧温度,二次轧制的温轧板中并未形成{001}〈0vw〉织构,且试样经退火后也没有形成η织构,其磁感比一次轧制的试样低。因此,低温一次轧制,有利于试样在退火过程中形成有利的η织构而提高磁感。
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    39. 稀土钇对4.5 %Si无取向硅钢成品板组织和磁性能的影响#br#
    赵海斌, 秦镜, 张迎晖, 汪志刚
    电工钢    2021, 3 (4): 23-.  
    摘要183)      PDF(pc) (3135KB)(652)    收藏
    采用4种不同稀土钇(Y)质量分数(0、0.006 %、0.012 %、0.016 %)的无取向4.5 %Si钢,探究了稀土Y对4.5 %Si钢成品板微观组织和磁性能的影响。研究表明,稀土Y可以将纳米级方形TiN、Al2O3夹杂物有效变质为球状TiO2、Al2O3、Y2O2S复合夹杂物,粗化夹杂物的尺寸,减少0~500 nm弥散细小的夹杂物的数量,因此添加适量Y可以使得4.5 %Si钢成品板晶粒长大速率加快,晶界迁移激活能减少,磁畴与晶界和夹杂物的相互作用的损耗减少,铁损降低。但过量Y会使细小夹杂物继续增多,晶界钉轧作用增强,成品板晶粒尺寸降低。在退火过程中,由于{111}取向晶粒易在微细夹杂物附近优先形核长大,稀土的添加降低了夹杂物密度,且稀土在晶界的富集减小了{111}晶粒在晶界的形核优势,因此稀土Y的添加削弱了γ织构的强度。结果表明,含0.012 %Y的试样的B50最高为1.655 T,在各频率下的铁损最低,分别为P1.0/50=1.41W/kg、P1.0/400=19.28 W/kg、P1.0/1000=77.69 W/kg。
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    40. 50W800硅钢退火样在模拟海洋环境下腐蚀行为研究
    谢凯, 李慈颖, 吴高亮, 宋伟, 吴泽交, 向继明, 周和荣
    电工钢    2021, 3 (4): 32-.  
    摘要208)      PDF(pc) (2973KB)(718)    收藏
    采用金相显微镜、扫描电镜(SEM)和能谱(EDS)对无取向电工钢50W800退火试样组织、在模拟海洋环境下的腐蚀行为开展了微观及宏观形貌分析,结果表明,无取向电工钢50W800退火试样的金相组织为等轴晶铁素体组织,典型夹杂物类型有AlN、Al2O3、Al2O3-MnS、MgO-Al2O3-MnS夹杂;在模拟海洋环境下无取向电工钢50W800退火试样存在3种不同形貌的锈斑,且每种形貌锈斑在盐雾箱腐蚀60 min内变化过程存在差异,试样发生腐蚀的主要原因是由夹杂物Al2O3、Al2O3-MnS和MgO-Al2O3-MnS引起的腐蚀形貌变化,且10 μm以上Al2O3-MnS夹杂物引起的腐蚀,随着腐蚀时间的增加腐蚀面积增大。
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